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預(yù)置回收料脫磷且降低熔劑消耗的生產(chǎn)實(shí)踐

來(lái)源:2017高效、低成本、智能化煉鋼共性技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

預(yù)置回收料脫磷且降低熔劑消耗的生產(chǎn)實(shí)踐陳騰飛 張艷麗(萍安鋼湘東煉鋼廠) 摘 要:本文主要介紹了在轉(zhuǎn)爐吹煉前預(yù)置回收料,對(duì)脫磷與前期溢渣的影響,通過(guò)優(yōu)化熔劑加入批次以及順序,促進(jìn)…

預(yù)置回收料脫磷且降低熔劑消耗的生產(chǎn)實(shí)踐

陳騰飛  張艷麗

(萍安鋼湘東煉鋼廠)

摘  要:本文主要介紹了在轉(zhuǎn)爐吹煉前預(yù)置回收料,對(duì)脫磷與前期溢渣的影響,通過(guò)優(yōu)化熔劑加入批次以及順序,促進(jìn)了吹煉前期的化渣并提高了脫磷效果,為提高終點(diǎn)命中率、降低熔劑消耗,創(chuàng)造了良好條件,同時(shí)有效地控制前期溢渣現(xiàn)象的出現(xiàn),降低了煉鋼生產(chǎn)成本。

關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;回收料;脫磷;溢渣;熔劑

1 前言

鋼渣是煉鋼過(guò)成產(chǎn)生的副產(chǎn)品,每生產(chǎn)一噸鋼約產(chǎn)生0.12~0.14噸鋼渣,可吸取0.02~0.03噸回收料,怎樣才能做到合理、高效使用且不影響冶煉操作是必須要解決的問(wèn)題。由于煉鐵鐵水成分、溫度的不穩(wěn)定性,往往給煉鋼生產(chǎn)帶來(lái)很大影響;谏a(chǎn)需要,為達(dá)到吹煉前期良好的脫磷效果,保證冶煉前期溫度的相對(duì)穩(wěn)定,同時(shí)充分利用回收料,在吹煉前加入部分回收料,以保證冶煉生產(chǎn)高效穩(wěn)定,但由此出現(xiàn)了冶煉前期較強(qiáng)的溢渣現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了脫磷效果,同時(shí)給轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)和安全帶來(lái)一定影響。為此我們對(duì)轉(zhuǎn)爐煉鋼的脫磷機(jī)理與前期溢渣現(xiàn)象進(jìn)行了一系列的實(shí)踐,通過(guò)對(duì)回收料及熔劑加入批次以及順序的調(diào)整,有效地控制了前期溢渣現(xiàn)象并提高了終點(diǎn)命中率,降低了熔劑消耗。

2 轉(zhuǎn)爐脫磷工藝分析

2.1 轉(zhuǎn)爐脫磷反應(yīng)

轉(zhuǎn)爐脫磷反應(yīng)主要是在鋼渣界面發(fā)生的,脫磷反應(yīng)式為

2[P]+5(FeO)+4(CaO= (4 CaO·P2O5)+5[Fe]

其平衡常數(shù)Kp表示為



根據(jù)平衡移動(dòng)原理,從脫磷反應(yīng)式可以看出,影響轉(zhuǎn)爐脫磷的因素主要有:爐渣堿度、FeO含量、溫度及渣量。

2.2影響脫磷的因素分析

2.2.1 爐渣堿度

提高堿度可有效增加CaO的濃度,有利于脫磷反應(yīng)的進(jìn)行,但是石灰加入過(guò)多又會(huì)造成化渣不好,降低了鋼渣界面反應(yīng)活度,反而影響脫磷效果。我廠堿度一般控制在2.5左右。

2.2.2 FeO含量


增加FeO含量,可以加速石灰的渣化和改善熔渣的流動(dòng)性,有利于脫磷反應(yīng)的進(jìn)行,一般控制在8%左右。

2.2.3 溫度

脫磷反應(yīng)為放熱反應(yīng),低溫有利于脫磷反應(yīng)的進(jìn)行,但是溫度過(guò)低則會(huì)造成化渣困難影響脫磷。圖1表示當(dāng)磷的分配系數(shù)Lp=100時(shí)溫度和堿度對(duì)脫磷的影響,當(dāng)溫度降低時(shí),用較低的堿度就可以達(dá)到比較滿意的脫磷效果。圖2表示吹煉終點(diǎn)溫度與磷含量的關(guān)系,終點(diǎn)溫度越低鋼中磷含量越低,在1450~1550范圍內(nèi),以保證石灰充分熔化為前提脫磷最有效。


綜上可知,充足的FeO含量,較高的爐渣堿度,良好的化渣效果,合適的冶煉溫度,對(duì)轉(zhuǎn)爐脫磷反應(yīng)至關(guān)重要。故吹煉前期加入料,可增加渣中FeO含量促進(jìn)化渣,同時(shí)還能合理控制前期溫度,對(duì)轉(zhuǎn)爐脫磷反應(yīng)是至關(guān)重要的。

3 石灰熔化機(jī)理分析

3.1 石灰的熔化機(jī)理

石灰是轉(zhuǎn)爐煉鋼的主要造渣材料,渣量和成渣速度快慢均與石灰的加入量和加入時(shí)機(jī)密切相關(guān)。大量生產(chǎn)實(shí)踐表明,在吹煉過(guò)程的任意時(shí)刻,熔融爐的實(shí)際堿度與石灰的溶解速度密切相關(guān),一般存在以下關(guān)系:(1)開吹時(shí)液態(tài)爐渣主要來(lái)自鐵水中的硅、錳、鐵的氧化,渣量很少,渣中SiO2的濃度很高。(2)加入的石灰浸泡在初期渣中,被這些氧化物包圍著并使最初液態(tài)渣冷卻,在石灰塊表面生成一層低熔點(diǎn)的礦物質(zhì)渣殼,渣殼的融化約需數(shù)十秒。(3)渣殼融化后,石灰的表面層開始與爐渣反應(yīng),引起石灰表面的渣化。這些反應(yīng)不僅在石灰塊的外表面進(jìn)行,而且也在石灰氣孔的內(nèi)表面進(jìn)行,石灰就是這樣被渣化的。(4)由于鈣鎂橄欖石中的FeOMnOSiO2的親和力比CaO小,故被CaO置換,生成硅酸二鈣(2CaO·SiO2)和RO相。2CaO·SiO2熔點(diǎn)很高(2130),而且結(jié)構(gòu)致密,是石灰溶解緩慢的重要原因。若渣中含有足量的FeO,可使2CaO·SiO2解體。MnO、Fe2O3、CaF2和少量的MgO同樣也能破壞2CaO·SiO2的生成,由此可見,前期加入輕燒白云石以及料對(duì)成渣都是有利的。(5)熔渣成分對(duì)石灰溶解有很大的影響。

3.2 FeO對(duì)石灰熔化的影響

FeO是石灰的基本熔劑,故在不引起噴濺的條件下,盡量提高FeO的濃度是加速石灰溶解的主要措施。FeO對(duì)石灰熔解作用機(jī)理為:(1)顯著降低爐渣黏度,加速石灰塊外部的傳質(zhì)。(2)改善爐渣對(duì)石灰的潤(rùn)濕和爐渣向石灰空隙中的滲透。(3)離解生成的離子(Fe2+Fe3+、 O2-)半徑不大,且與CaO同是立方晶系,有利于FeO向石灰晶格的遷移和擴(kuò)散而生成低熔點(diǎn)的溶液。(4)渣中FeO高,能減少石灰塊表面2CaO·SiO2的生成,可使生成的2CaO·SiO2疏松,有利于其溶解。因此前期加入料有利于石灰的溶解。

4 轉(zhuǎn)爐煉鋼前期溢渣原因分析及解決措施

        4.1 轉(zhuǎn)爐煉鋼前期溢渣現(xiàn)象的原因分析

轉(zhuǎn)爐煉鋼在吹煉前加入回收料,以保證前期合理的熔池溫度以及良好的化渣效果,但往往會(huì)在吹煉前期間出現(xiàn)溢渣現(xiàn)象,其主要原因是降溫材料的加入帶入了大量的FeO增加了渣中FeO含量。根據(jù)FeOC的反應(yīng):

FeO+C—Fe+CO   156.5 kJmol,該反應(yīng)屬于吸熱反應(yīng)。

由于吹煉初期熔池溫度較低,C、O反應(yīng)相對(duì)較弱,對(duì)渣中氧的消耗相對(duì)較小,故渣中FeO相對(duì)較高,高FeO含量促進(jìn)了第一批加入的造渣料石灰的快速熔化;而第二批石灰剛剛加入尚未熔化,由于石灰加入量的不足,渣中C2SC3S等高熔點(diǎn)物質(zhì)也尚且不足,熔渣黏度明顯降低,同時(shí)由于初期C、O反應(yīng)較弱,生成的氣態(tài)CO量也少,熔池?cái)嚢枇θ,出現(xiàn)熔池成分不均,尤其是在第二批造渣料加入量偏大時(shí)帶來(lái)的熔池溫度驟然變化,引起熔渣冷熱不均,誘發(fā)出現(xiàn)前期溢渣現(xiàn)象。

4.2 前期溢渣的防治措施

根據(jù)出現(xiàn)前期溢渣現(xiàn)象機(jī)理,可在開吹后視鐵水溫度適量加入100200kg回收料,保證爐渣中有足夠高的FeO含量,便具有良好的石灰熔化條件,然后加入第一批石灰加入量,即加入全部石灰加入量的2/3;既能較快較充分的使石灰熔化,由于前期渣中回收料加入而帶入的高FeO含量,又能充分中和前期渣中的大量酸性氧化物,提高前期渣的堿度,增加渣中高熔點(diǎn)物質(zhì)C2S比重,增加熔渣黏度。然后再小批量多批次地均勻加入剩余石灰,一般每批次加入<80kg即可。保證石灰的充分熔化與反應(yīng),減少吹煉過(guò)程中造渣料的集中加入和加入量大而引起的溫度驟然變化,盡量均勻熔池成分、消除C濃度梯度,使C的氧化趨于平穩(wěn),規(guī)避前期溢渣現(xiàn)象的出現(xiàn)。

5  吹煉前加入回收料工藝比較

5.1 對(duì)前期溢渣與終點(diǎn)命中率的影響

在吹煉前加入回收料,溢渣比例與終點(diǎn)命中率對(duì)比如下:


由表1可見,通過(guò)吹煉前加回收料,在鐵水成分穩(wěn)定的情況下,溢渣比例由3.19%下降到1.72%下降了2.47%,終點(diǎn)命中率由85.16%上升到92.15%上升了6.99%,轉(zhuǎn)爐脫磷率由79.5%上升到87.7%上升了8.2%

5.2對(duì)終渣成份的影響

   在吹煉前期加入回收料,爐渣成分對(duì)比如下:


由表2可見,兩者爐渣堿度變化不大,但CaO含量上升了0.78%在吹煉前期加入回收料降低溶池溫度影響到石灰熔化速度,但同時(shí)由回收料而帶入的大量FeO又有效地促進(jìn)了石灰熔化。從以上數(shù)據(jù)來(lái)看吹煉鋼前加入回收料對(duì)石灰的熔化和爐渣的堿度還是有利的。同時(shí)由于前期熔池溫度得到了有效控制,避免了吹煉過(guò)程溫度過(guò)高,保證了終點(diǎn)渣黏度,進(jìn)而保障了濺渣護(hù)爐掛渣效果,有利于爐況的維護(hù)。

5.3對(duì)熔劑消耗的影響



由表3可見,在吹煉前加入回收料,石灰、輕燒白云石和降溫材料都有所下降,大量降低了煉鋼生產(chǎn)成本。

6 結(jié)束語(yǔ)

1)結(jié)合脫磷理論知識(shí),通過(guò)吹煉前加入鋼渣中吸取的回收料,有效的穩(wěn)定了吹煉前期熔池溫度;增加了渣中FeO含量,加速了石灰熔化,提高了成渣速度,為前期脫磷反應(yīng)創(chuàng)造了良好的條件。

2)通過(guò)對(duì)熔劑加入量與加入時(shí)機(jī)的調(diào)整,有效地減少了吹煉前期溢渣現(xiàn),降低了鐵損及溫度損失,同時(shí)保證了轉(zhuǎn)爐煉鋼爐前的生產(chǎn)安全。

3)通過(guò)吹煉前加入鋼渣中吸取的回收料,有效減少了降溫材料(機(jī)燒礦)及熔劑的消耗,同時(shí)提高終點(diǎn)命中率,為煉鋼生產(chǎn)創(chuàng)造了更大的利潤(rùn)空間。

參考文獻(xiàn)

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[2] 馮捷,張紅文.轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)北京:冶金工業(yè)出版社,2011

[3] 王雅貞,張巖,張紅文.氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝與設(shè)備(2),2005



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